創新在哪里?答案就在現場,在無數個影響生產順暢的“大小問題”中,只要每一個有擔當的員工稍加留意,見微知著,總能找尋到創新的靈感。
在一次棒三產線檢修時,自動化車間作業長吳天文發現,冷床裙板輥道電機由于振動極易造成電機接地及軸承卡死,影響生產作業率。
“處理一臺裙板輥道電機卡死故障要15分鐘,冷床裙板輥道電機共120多臺,任意一臺故障都易造成生產中斷,如不采取有效措施優化電機管理,故障誤時將不可設想,咱們必須想辦法,降低冷床電機故障率!”吳天文在故障分析會上說道。
圖為現場檢查輥道電機
經自動化車間技術骨干開會討論,提出兩項改造措施。
改造一:每段輥道采用奇偶變頻控制
經班組職工自主創新改造后,現每段輥道電機采用奇偶變頻控制,單臺電機故障時不影響其他設備運轉。
電機控制改造
改造二:輥道電機開關采用過載保護斷路器
班組職工調整輥道電機開關的過載保護電流,出現過載故障時,能及時跳閘脫離,有效減少故障處理時間,降低電機消耗。
改造后,棒三冷床杜絕了因輥道故障導致的誤時,減少了輥道電機消耗,每月降低約10臺電機修理費用,年可降低備件費用6.75萬元;同時有效提高設備運行的安全性、可靠性,為高效生產提供有力保障。(王娟)