“高線車間、棒線車間軋制6.0盤螺品種時,可采用一臺打包機生產,預計每年可節約8.42萬度電,節約成本45500元。”
“將棒線收集區與冷床兩個單獨的液壓站合并成一個液壓站,可以減少一臺90KW電機運行,根據作業率測算,每年可節約用電31.6萬度,節約成本167500元。”
“棒線1#夾送輥長期運轉,如果改造采用連鎖控制,發生故障2#飛剪啟動時夾送輥才自動投入,每年可減少電耗3.08萬度,節約成本16600元。”
近日,方大萍安鋼安源軋鋼廠啟動 “節能金點子”方案,發動全員,群策群力,征集節能合理化建議,收到可行性節能建議32條,經過對每一項節能措施進行細致的論證和效益測算,預測節能降本成效可觀。
為進一步降低能耗,節約成本,方大鋼鐵安源軋鋼廠將節能降耗指標直接與主管科室、車間管理人員掛鉤、與員工收入掛鉤,完善能耗管理體系,形成“全員重視、全員參與”的良好氛圍。
該廠重新對《節能指南》和《能源管理考核辦法》進行修訂評審,優化整合,使之與生產實際相匹配。加大宣傳力度,組織全員學習最新版《節能指南》,從改變員工日常操作中浪費能源的陋習開始,增強員工的節能意識。一是牢固樹立“抓節能降耗要像抓安全一樣常抓不懈”的意識,在生產、辦公區域內加強用電設備控制與管理,大到軋機電機,小到電腦、空調和飲水機,杜絕設備空運行和不合理待機;二是專業主管科室加強氣、水供應系統的檢查,加強對消耗數據的“敏感度”。班組、車間、分廠逐級對能耗情況進行自檢,開展能耗管理評比,及時對能源浪費情況進行整改。車間班組努力攻打有效作業率,減少工藝和設備故障,實現設備高效運轉。減少浪費行為,嚴防“跑、冒、滴、漏”, 一道道擰緊能耗閘門,形成節能管理全覆蓋的高壓態勢。在此基礎上,進一步優化工藝操作,推行設備改造,大力推廣應用節能新技術和工藝新技術,廣泛開展節能降耗合理化建議征集活動,對可行性建議實行重獎,深挖節能潛力,達到降低生產成本的目的。(吳琦)