本報訊 “咱們新改造的這套環保裝置,就如同在池子上面加了個大型抽油煙機,把吸下來的‘煙氣’進行凈化,最終實現達標排放。”7月26日,在山鋼股份萊蕪分公司焦化廠1號、2號酚氰廢水異味改造項目現場,正在進行設備調試的技術人員向筆者介紹道。該廠持續推進酚氰廢水異味治理改造,采取處理站加蓋、廢氣輸送、凈化處理等方式,從根本上消除生化系統異味。
據了解,該廠1號、2號酚氰廢水處理站設計處理焦化廢水能力均為35立方米/小時,利用生物法脫除苯系物、氨等污染物。該項目是由調節池、厭氧池等9個大型水泥混凝土建筑組成,總面積為1679.4平方米。該項目采用氟碳纖維膜加蓋對酚氰廢水處理站進行密封,利用風機裝置進行輸送,異味氣體經增濕、降溫等預處理工藝后,從濾床底部自下而上穿過濾床,通過濾層時轉移至生物層,利用附著生長在濾料上的微生物進行分解,從而達到消除異味的目的。此次改造,該廠充分借鑒行業標桿企業成功經驗,采用先進的信息化技術,實現智能生產、智能管理,主要技術經濟指標、整體技術水平、自動化程度達到國內一流水平。目前,該項目已投入運行,效果良好,有效提升了現場清潔生產水平。 (張波 周加銀)
《中國冶金報》(2020年08月13日 08版八版)