9月份以來,為了進一步降低鐵前成本,助力公司實現效益最大化,陜鋼集團漢鋼公司煉鐵廠眼睛向內、主動作為,不斷的自我加壓,以“穩爐況、抓外圍、強管理”為工作中心,通過積極應對爐料質量變化、強化外圍設備保障、優化高爐操作參數等舉措,燃料比持續偏低,環比降低10.20kg/t,可有效降低生鐵成本約15.71元/t。
緊盯質量,強化爐料質量管控
爐料質量的波動,直接影響著爐況穩定順行。面對高爐燃料結構變動頻繁,加之持續雨天的不利生產局面,煉鐵廠積極采取應對措施,為了實現前饋控制,積極構建質量預警機制,要求原料管理人員深入料場,及時查看反饋,并優化上料方式,做到優劣搭配,避免質量波動;同時建立《原燃料質量變化理論焦炭調劑模型》,在爐料檢測化驗值變化時,為高爐爐溫平衡調劑提供了有力參考,也為降低燃料消耗奠定了堅實的質量基礎。
細化管理,緊抓外圍設備保障
完好的設備保障是高爐穩定順行的先決條件。為了堅決杜絕因設備影響高爐減風、慢風的事故發生,煉鐵廠緊緊圍繞設備保障下功夫。一是加強設備的點檢和維護,及時的將隱患消除于萌芽狀態;二是加強崗位人員“操檢合一”的培訓工作,進一步對設備的維護水平;三是通過開展設備零故障攻關,積極搞好高爐設備的巡檢點檢,加強關鍵設備運行狀態的監控和維護,實行設備定修制,提高設備運行質量和效率,使設備的維修更換實現可控的狀態。
優化操作,確保爐況穩定順行
高爐的穩定順行是獲得良好技術經濟指標的有力保證,煉鐵廠著眼于高爐操作管理,進一步細化日常管控。一方面充分利用爐頂激光料面、爐型管理標準、模型等科學管控手段,嚴格執行高爐操作的“攻、守、退”機制,在確保高爐長期穩定順行的前提下逐步進行強化,有效的杜絕了爐況失常事故發生;另一方面積極落實集團公司關于開展爐型管理勞動競賽的相關要求,全面完成爐型管理標準、模型的建立完善,并將其用于指導高爐調劑,形成具有高效穩產特色的爐型、爐況管控機制。(卜云飛)