當前,面對復雜的生產經營形勢和市場風險變化,陜鋼集團漢鋼公司燒結廠著眼漢鋼公司發展全局,在全廠范圍內全面開展“大干三個月、實現系統再提升、再突破”百日攻堅行動,守正篤行、久久為功,凝心聚力、攻堅克難,在保證生產穩定順行的基礎上,積極開展燒結礦成本測算與控制,堅決打贏降本增效攻堅戰。
調整混勻料配比,降低燒結礦成本
根據市場變化情況,漢鋼公司搶抓市場機遇,深化爐料優化降本工作,一方面充分發揮國內礦在燒結配料過程中的性價比優勢,將價格較高的褐鐵礦、赤鐵礦與當地價格較低的磁鐵精礦粉進行合理搭配,鐵前綜合國內礦同比例對進口礦粉進行置換,使用比例較前期提升了4%,僅此一項,月創效520萬元;另一方面,對含鐵原料的性能進行科學分析,并由燒結杯實驗室對混勻料優化后的燒結礦各項性能進行小心驗證,確保燒結礦質量穩定。經過長期分析驗證,最終確定最適合生產條件的燒結礦混勻料配比,實現了燒結礦成本與質量之間的穩定平衡。
精打細算降成本,千方百計提效益
燒結廠“大干三個月”百日攻堅活動開展以來,全體干部員工凝聚降本共識,堅持效益為中心的經營理念,加強內部工藝控制,細化各項成本管控措施,緊而又緊、實而又實的抓成本管理。一是成立了多個燒結礦質量攻關小組,通過加強燒結過程管控,堅持厚料層操作不放松,嚴格標準化作業,定期調整操作方針等方式,燒結礦返礦率穩中有降。二是利用蒸汽對混合料進行二次加熱,保證混合料溫大于65℃,同時不斷對焦末質量進行提升管控,減少焦末水分及灰分,大大降低了固體燃料單耗;三是穩定生石灰粉單耗,優先使用低價石灰石粉,抓住燒結熔劑降本的潛力點和難點,優化熔劑結構,降低熔劑成本。
逆勢承壓奮進,建設長效機制
降本增效是一項系統性、長期性的工程,燒結廠以此次百日攻堅行動為契機,將降本增效工作貫穿到日常生產經營的方方面面,持續深入推進降本增效攻堅工程。并將降本增效工作與對標管理緊密結合,按照“橫向對標、找準差距爭一流,縱向對標、超越自我求發展”的思路,夯實成本管控,強化降本力度,建立以對標管理為核心的降本增效長效機制,開創了降本增效新局面,引領降本工作取得新提升。
通過行之有效的措施落實,生產經營各項指標不斷突破,燒結機利用系數同比增加0.04%;燒結礦入爐率同比增長3.78%;燒結礦合格率同比增加1.23%;轉鼓指數同比增長1.24%;入爐礦固體燃料消耗同比下降1.00kg/t;返礦率月同比降低0.94%,取得了百日攻堅大捷,實現了降本增效的階段性勝利,為完成全年生產經營和提質增效任務奠定了堅實的基礎。(侯勝杰)