2020年,陜鋼集團龍鋼公司煉鋼廠圍繞全年目標任務,緊抓“四個聚焦”,落實“四個突出”,推進安全、穩定、高效、低耗的生產組織模式,以制度落實、管理效率提升為基礎,以提質降耗、降本增效為主線,以解決生產實際問題為突破口,主動出擊、全員發力,構建全員、全方位、全過程的生產管控體系,促使多項技術指標取得新突破。
降低鋼鐵料消耗創效9000余萬元
為進一步降低鋼鐵料消耗,該單位從原料質量提升上想辦法,建立原料質量競爭評價體系,降低轉爐渣料消耗,不斷優化生產工藝,穩定轉爐操作,降低吹損,提高鋼水收得率。同時借助智能化檢測設備,利用煙氣分析、聲納化渣、投彈系統、智能化煉鋼系統提高轉爐終點命中率和不倒爐出鋼比率。實施少渣冶煉,開展留渣操作,有效利用渣中全鐵;優化鋼渣處理工藝,循環利用鋼渣副產品,優化配加方式,提高含鐵原料配加量;實施出鋼工序、吹氬站工序配加清潔廢鋼,提高有益元素收得率。1至11月份,該單位鋼鐵料消耗較去年同期降低4.6kg/t,綜合創效9000余萬元。
降低熔劑消耗創效3700余萬元
為進一步降低熔劑消耗,該單位扎實開展《鈣鎂石灰石在轉爐生產中的多方面應用研究》科研項目,利用鈣鎂石灰石冶金特性,代替石灰和高鎂灰造渣,同時利用鈣鎂石灰石冷凝熱態爐渣粘補爐襯,穩定了爐型,為石灰和高鎂灰降低奠定了堅實基礎。為提高原料質量,該單位制定熔劑質量評價機制,提出了石灰進購使用原則:優質優先進購,質量波動大的石灰供應廠家作為后補;并明確熔劑外觀質量標準、生過燒抽查標準、粉末測量標準、異常熔劑質量信息反饋流程及整改要求。1至11月份,該單位熔劑消耗較去年同期降低5.5kg/t,創效3700余萬元。
降低固定費用創效790萬元
通過細化生產組織,統籌兼顧、科學組織,嚴抓過程工序管控,形成以連鑄為中心、轉爐為基礎、設備為保障、安全是關鍵、溫度為靈魂的生產組織理念。嚴格控制工序時間,爭分奪秒,提高生產緊密度,以時間換效率,以效率換效益。針對生產工序薄弱環節,提升輔助區域服務能力,降低外圍區域對生產系統的影響,通過實施快速補爐工藝、大氧壓操作工藝、優化出鋼口及鋼包水口擴徑、開展底吹大流量操作工藝等攻關活動,發揮120噸轉爐擲落式在線自動檢測工藝潛力,提高轉爐終點命中率,提高直接出鋼比率,縮短轉爐冶煉周期。通過合理安排設備定檢修,見縫插針,縮短檢修時間,合理協調人力資源,對檢修質量嚴格把關,提高設備作業率。通過多項舉措,不斷提升生產效率,降低固定費用,創效約790萬元。(劉海瑞)