面對嚴峻形勢,重慶鋼鐵煉鐵事業部高爐運行作業區聚焦極致高效率、極致低成本,上下聯動、全員參與,提質增效聚共識,齊心協力促降本,全面抓實抓細精益生產管理,推動“算賬經營”往深里走、往實里走。
減少外委費用 自力檢修創價值
高爐運行作業區積極推進“操檢合一”和協力業務回歸工作。三高爐配管班組織員工自行組裝完成352個快接頭,完成“三高爐冷卻板實現在線跨接”自力檢修項目,節約外委費用2.1萬元。
9月6日,高爐運行作業區員工在高爐不休風的情況下,用快接頭完成了三高爐冷卻板第151組水管跨接和處理,避免因維修水管導致高爐休風,保證了高爐的連續穩定生產。
作業區推進操檢維調變革后,實現了員工技能的多樣化,自有核心維修力量明顯增強,8月份作業區完成自力檢維修作業30項,節約協力費用2.92萬元。
減少壓空消耗 節能降耗見行動
高爐運行作業區圍繞減少高爐壓空消耗,通過對標找差,優化冷卻方式和控制標準,不斷減少壓空消耗。
近期,該作業區提出了改變操作方式的降耗舉措,即當管殼溫度不大于200℃時,停止使用壓空降溫點,用噴水冷卻代替;同時,調整高爐工序布袋除塵吹掃頻率和工作模式,將原來單純用壓空吹掃清潔,改為壓空吹掃與人工清潔配合。一系列舉措實施后,壓空消耗下降了12.77萬立方米/天,節約成本1.532萬元/天。
修復熱風爐支管 焊工匠人展作為
8月份,煉鐵事業部開展了三號高爐1#熱風爐支管波紋炸裂修復的揭榜攻關,焊工技師陶康接下了這項艱巨的任務。在現場測量、計算時,陶康發現1號支管波紋由于多次包覆,波紋膨脹節已失去吸收應力的作用,產生了管道穿漏的安全隱患。他立即組織設備人員進行檢修,加固波紋立板,控制波紋形變,對破損部位進行焊接,提高波紋連接部位的抗拉強度。整治后,1#支管波紋運行狀況良好,未再出現任何穿漏現象,每月節省成本0.65萬元。(李軍峰 廖芩 高炎)