寶武集團中南股份煉鐵廠3號翻車機系統負責6號、7號焦爐所需煉焦煤的接卸和輸送。國內煉焦煤水分含量較高,車廂明顯積水、滴水,翻卸后車廂清理時間較長,翻車機料倉格網容易堵塞,卸2至3卡需清理一次格網,每次清理時間20至30分鐘,影響卸車效率的同時也增加員工勞動強度。
近期,原料生產作業區組織骨干人員和裝卸協力隊伍骨干人員,對影響3號翻車機卸車效率的原因進行分析,梳理查找出主要原因:貨物的性質是影響卸車效率的主要原因,煉焦煤黏性大、板結加大了員工勞動強度,機械化程度低,格網清理靠人工用鐵鏟、撬棍作業,作業效率低;裝卸協力人員流動性大,專業水平不高,勞動強度大,影響裝卸作業。
原料作業區根據查找出的原因制訂相應的整改措施:利用膠管、鐵管、壓縮風機等材料自力制造格網清理風管,通過壓縮風機產生風力,經過管道產生風壓,操作人員拿著風管利用強大的風壓把格網上的積煤吹下料倉,提高格網清理機械化水平;在清車線料倉周邊加裝風扇,降低環境溫度,定期用高壓槍沖洗翻卸區域,保持現場干凈,改善作業環境,提高裝卸工人歸屬感和幸福感,從而降低工人流動性;值班長加強與鐵運部門的溝通,熟練卸車流程和進廠計劃,及時下達對車計劃,減少煤種切換引起的格網清理作業,加強協力管理,及時了解協力作業需求,提高清車人員專業水平。
通過上述措施的實施,3號翻車機格網清理效率提高1倍有余,原來8人清理格網30分鐘的工作量現在只要3人15分鐘便可完成,工人勞動強度明顯降低,卸車效率顯著提高,3號翻車機卸車作業安全、高效、穩定推進。(羅小娥)