本報訊(記者吳兆軍 通訊員蘇浩洧)上半年,河鋼邯鋼焦化廠深入推行市場化運行機制,穩定焦炭質量,降低焦炭成本,實現效益最大化目標:焦炭質量綜合合格率達100%,M40均保持在86.5%以上,噸焦成本降低6元。
針對煉焦煤資源變化的情況,該廠成立了配煤結構優化小組,在現有資源條件下穩定氣煤、瘦煤比例,高硫煤配比從4%提高到6%。同時,他們結合小焦爐試驗,適當提高氣煤配比,從8%增加到9%,噸焦成本降低了6元。上半年,該廠重點開發了忻州某客戶,下一步將把氣煤配比提升到10%以上,使噸焦成本再降低3元。
同時,該廠以標準化為有力抓手,優化焦爐爐況,嚴保焦炭質量。從今年初開始,該廠在兩個煉焦系統開展“學規程、背規程、用規程”活動,將操作規程與生產實際緊密結合,保證爐況順行,穩定焦炭質量。該廠還根據高爐使用焦炭情況的反饋和要求,及時調整配煤結構。
此外,該廠建立全員管控機制,加強能源管理,降低工序能耗,上半年1號、2號干熄焦的干熄率達到98%以上,5號、6號焦爐的上升管余熱利用項目產蒸汽量穩定在8噸/小時以上,產生的蒸汽并入蒸汽管網供用戶使用,有效杜絕了“跑冒滴漏”。