本報訊 近日,首鋼水鋼燒結(jié)作業(yè)區(qū)7號環(huán)冷機停機改造。改造期間,該作業(yè)區(qū)燒結(jié)生產(chǎn)正常,為滿足高爐燒結(jié)礦用料需求提供了堅實保障,實現(xiàn)生產(chǎn)改造兩不誤。
據(jù)了解,該公司7號燒結(jié)機于2000年建成投產(chǎn),燒結(jié)礦需從燒結(jié)機尾部進入單輥破碎機進行破碎后再從下料漏子進入環(huán)冷機進行冷卻。老式環(huán)冷機自動化程度低、密封效果差,已無法滿足企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求。為此,該公司決定對7號燒結(jié)機進行改造,改為目前燒結(jié)工藝中比較先進的新型液密封環(huán)冷機。
7號環(huán)冷機改造約需1個月的時間,若在此期間燒結(jié)機停機,高爐只有增加普球才能正常生產(chǎn),而普球價格比燒結(jié)礦價格每噸高約300元~400元,生產(chǎn)經(jīng)營效益、效率均將受到影響。為此,該公司鐵焦事業(yè)部決定在燒結(jié)機尾部增設(shè)一個下料漏子,讓燒結(jié)礦從單輥破碎機出來后,不經(jīng)環(huán)冷機直接進入7號皮帶。這樣既可給環(huán)冷機預(yù)留出改造時間,也能確保燒結(jié)機正常生產(chǎn)。
雖然燒結(jié)礦運輸采用了耐高溫、耐灼燒的耐熱皮帶,但要讓燒結(jié)礦不經(jīng)環(huán)冷機直接進入到皮帶機上運走,必須確保燒結(jié)礦溫度低于120℃,這又給燒結(jié)作業(yè)區(qū)出了一道難題。為此,該作業(yè)區(qū)制訂了一系列措施——降低燒結(jié)上料公斤數(shù),讓燒結(jié)礦在燒結(jié)機10號和14號風(fēng)箱前完成燒結(jié)過程,燒結(jié)機運行到10號和14號風(fēng)箱后開始冷卻,在進入單輥破碎機前完成整個冷卻過程;在燒7號皮帶機上安裝自動噴水系統(tǒng),當燒結(jié)礦溫度高于日常溫度時就開始噴水降溫;加強設(shè)備點巡檢工作,發(fā)現(xiàn)隱患就及時給予處理,確保燒結(jié)布料平整、透氣良好;如發(fā)現(xiàn)有紅塊進入機尾,中控工需立即通知皮帶機崗位人員做好噴水降溫工作;風(fēng)機工及時檢查風(fēng)機運行情況,確保風(fēng)門100%開啟;脫硫人員發(fā)現(xiàn)煙氣溫度高后,采取人工控制的方式在脫硫塔內(nèi)進行間斷噴水,確保煙氣達標排放。同時,在7號環(huán)冷機改造期間,該公司制造管理部、鐵焦事業(yè)部相關(guān)技術(shù)人員24小時值守。 (楊德清)