重慶鋼鐵物流運輸部鐵路作業區聚焦能源、運行、設備“三筆賬”,以生產穩定運行和實現降本增效為目標,發動全員立足崗位創效益,從點滴做起,從細微處著眼,深摳每一個指標,較真每一分錢,算好崗位創效“細賬”做實作業區降本“大賬”,圍繞增效益“聚沙成塔”,立足降成本“滴水不漏”,算賬經營在作業區蔚然成風。
接車成功100% 小改小革促提效
撥車機大臂起降,主要由液壓系統和PLC進行控制,由于撥車機重鉤與車廂碰鉤的高度存在誤差,隨時可能需要進行人工接車,影響了接車率。
張雄飛和班組成員找到問題癥結,在撥車機平臺大臂根部下方安裝了自制錐形下限位塊,保證大臂下降到標準高度,讓撥車機碰鉤與路車碰鉤高度保持一致,改造后接車成功率提高到100%。
100%的接車成功率,提高了翻車機卸車量,每天可節約路車停時費用291元,每年預計節約成本10.6萬元。
更高效快捷 制動缸有“度”可量
制動缸行程是機車重要部件,它的作用與汽車的剎車一樣,保障著機車的行駛安全,所以對它的檢查一點不能馬虎。
檢查制動缸行程,重要的就是觀察制動缸勾臂上刻度線,數值在55~70毫米是正常狀態。由于制動缸標識磨損等原因,造成刻度不清,加大了觀察難度,乘務員張強利用廢舊閘瓦釬進行剪切、打磨再打印刻度制作出“檢測尺”,徹底解決肉眼點檢不準確問題,使制動缸行程檢查更加方便、高效。
巧用一招 液壓系統無內泄
翻車機籠子傾翻重車如果長時間懸停,液壓系統內泄,可能造成“靠車”或“壓力信號丟失”,導致車輛發生脫線事故。
為了保障翻車機正常運行,以前員工在翻車機進車端、出車端同時用4個10噸的手拉葫蘆把車皮與翻車機本體固定牢固,花費大量人力物力,加壓過程中還存在諸多風險。
員工向傳興經過反復思考,想出了對策,采用第一時間關閉翻車機液壓管道進油、回油閥門,有效控制了泄壓的發生,只用30秒鐘就快速完成處置。(李瑩、張雄飛)