今年以來,陜鋼集團漢鋼公司煉鋼廠1#轉爐在全面推進提質增效的過程中,瞄準全國同行業一流指標水平,通過對標先進找差距,優化工藝補短板,多點發力、縱深推進,使得近期多項工藝指標實現新突破,其中鋼水合格率達到100%,合金優質品率較前期提高3%,鋼鐵料消耗較前期降低8.50kg/t,創今年以來最好水平。
在轉爐操作上發力,快速提升工藝管理缺漏短板。
為了進一步提升指標,煉鋼廠1#轉爐通過查找今年上半年尤其是六月份以來在吹煉升溫、渣料配比、出鋼口維護以及管理方面存在的問題,制定了具有針對性的標準化操作及工藝提升培訓方案,通過對四個班組操作工進行輪流培訓,既統一了思想認識、也規范了操作作業。同時積極在內部開展師帶徒、技術比武、指標大比拼等活動,進一步提升操作水平。此外由車間負責人對各班組操作情況進行監督檢查,及時協調處理突發的異常情況,確保了各項工藝紀律的嚴格執行。
在原輔料上發力,快速改善鋼水成分偏差短板。
為了充分發揮合金、高錳生鐵、廢鋼烘烤對轉爐冶煉的重要作用,煉鋼廠轉爐車間規范了各烘烤爐的管理和使用,將合金、高錳生鐵、廢鋼的烘烤溫度提高150℃左右,降低出鋼溫度8℃-13℃,加速了合金在高溫鋼水中的熔化和擴散速度。在鋼包底吹氬的共同作用下,鋼水均勻度顯著提升,鋼水中的五大元素偏差均控制在0-0.002%范圍以內,鋼水中夾渣物和氣體含量進一步降低。同時,高錳生鐵和廢鋼的加入量增加約2.0噸/爐-2.5噸/爐,提高合金吸收率0.003%,合金優質品率較前期提升5%。
在爐襯維護上發力,快速消除生產異常波動短板。
為了做到冶煉過程的平穩控制,今年以來,轉爐車間每班冶煉時堅持第一爐測量爐底、定期補爐,確保了當班槍位控制準確性以及爐型規則和鋼水均勻攪拌,冶煉過程無噴濺發生,過程消耗得到較好控制。各班組依據鐵水成份和冶煉條件,合理調整渣料結構和爐渣加入的批次和數量,做到早化渣、化好渣,在確保了脫磷脫硫效果的同時減輕了爐襯的侵蝕,1#爐四個班組均在實現了鋼水成分和溫度爐爐雙達標的同時,完成鋼水一次檢驗合格率100%的奮斗目標。
為了及時鞏固工藝提升的效果,1#轉爐還每天召開操作分析會,對工藝管理和冶煉操作中出現的問題進行分析,總結推廣具有指導意義的操作經驗,細化、完善指標提升措施,改進工藝管理方法,推進了指標提升向著良性循環的方向穩步邁進。 (王鮮明 王斌)