11月,寶武集團中南股份煉鋼廠一煉鋼作業區調整鎳板加入工藝,對比原來平均每爐含鎳鋼降低鎳板93公斤,按當前合金成本,每爐含鎳鋼可降低成本近2萬元,按平均每月生產10爐含鎳鋼(主要是模具鋼生產)計算,月降成本近20萬元。
每次生產含鎳鋼,需要在轉爐冶煉前,在轉爐廢鋼斗里配鎳板,然后和廢鋼一起加入爐內,再進行冶煉。這一方法簡單,但鎳元素損耗大。由于鎳板是貴重合金,浪費一點都會浪費很多成本。
為提高鎳元素收復率,煉鋼廠開展分析,研究措施。一煉鋼作業區開展試驗,調整鎳板的加入時機,使用小鎳板并上料倉加入,有效避免了鎳元素的損失,從而提高了鎳元素的利用率。通過統計,此次試驗15爐鋼,平均每爐鋼的鎳板加入量對比原來少用93公斤,取得實實在在的降本成效。
煉鋼廠通過優化合金鎳板大小,調整加入方式,把現場配裝及手投配重,改為上料倉,極大減輕了操作人員的工作強度,還提高了對貴重合金的保管力度,降低了合金的損耗和消耗,取得了多方面的實效。(黃寶華)